基本原理及技術特點 ①烘干機回水改造。明石染廠普遍存在的問題是烘干機配置低,一般為兩柱24烘筒,由于加工織物多為純棉厚織物,這樣烘干機耗汽量約500kg/小時,由于國產疏水器質量差,泄漏量大,一般為6%~7%,由此,伴隨著冷凝水的排除,大量的蒸汽隨之排出,造成嚴重浪費,鑒于此,我們將烘干機的回水管路去掉疏水閥,改為截止閥,在其后安裝單向止回閥,然后將其出口管路直接引入烘干前的平洗槽,這樣,冷凝水和泄漏的蒸汽得到了充分的利用,提高了烘燥效果。 ②退煮漂后段清水回用。在設備的流程配置中,退煮漂一般分三段式進行,隨著工藝流程越靠后,織物越干凈,這樣排出的熱水也越干凈,工藝要求后段水洗用水量為3噸/小時,大量的熱水被白白排入水溝形成很大浪費,為此,我們自制儲水槽、自動過濾裝置,將后段的熱水通過過濾,采用微壓差傳感器控制熱水泵變頻傳送到煮煉段二次使用。 ③余熱回收。當后段的清水被引入煮煉段二次使用后,煮煉段基本不用再增加用水,就能滿足生產需要,這些熱在煮煉段經過逆流水洗最后被排除,然而這些被排除的熱水仍含有大量的熱能,為此,我們專門購入熱能回收設備,將煮煉段排出的熱水通過冷水熱能置換,將20度的冷水重新加熱到60~70度然后供設備使用,真正實現了循環利用。
節能減排效果經濟效益評價 在烘干機回水改造過程中,徹底克服了疏水器的泄露問題,并將冷凝水全部利用,按耗汽量500kg/小時計算:每天節省蒸汽為:500×6%×20=600kg,如此年節省蒸汽為:600×300=180000kg,蒸汽價格按125元/噸,年經濟效益2.25萬元。 在清水回用中,每小時可節省90度的熱水約3噸,可見單機臺全年可節水為:3×20×300=18000噸,約合7.6萬元。當然,熱水中所含的熱量也是非常可觀的,18000噸熱水從20度加熱到90度
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