問:先退漿煮練后在電熱燒毛機上燒毛,毛絨、煙塵的去除方法答重漿坯布越來越多,按傳統的燒毛后進行退煮漂,因重漿不易燒毛,故而不少企業調整了工藝流程,先退漿煮練,后燒毛,這樣經退漿煮練的半制品毛羽皆能自由豎起,有利燒毛,然而燒毛時毛絨、煙塵的確會令人無法接受。但這與節能降耗的電熱燒毛工藝無關,燒毛前清潔布面,將浮于坯布表面的雜物清除掉,是必須的。現工藝流程,更需要做好清潔布面。無錫龍成印染機械有限公司的高效除雜裝置, 已在多家先退漿煮練,后燒毛工藝流程中,安置在燒毛機前,有效清除掉毛絨等粉塵雜物,深受操作工的歡迎。該除雜裝置由于采用了新穎的高速氣流沖刷布面,且具有“拍打”功能,合理的吸塵設施, 因此,除用于燒毛前除雜外,在染色、印花前,清潔布面亦收到明顯的效果。
問:現在都強調要節能減排,我們公司前處理冷軋堆堿氧一浴法工藝過程,A字架打卷處地上淌流著大量的工藝液,直接淌流進污水溝道,既浪費了化學品助劑,且增加了污水處理的負荷,搞不好人走過還會滑倒。有什么解決的辦法?答:你所講的工藝設備流程:進布→浸漬工藝液(平洗槽)→兩輥軋車→浸漬工藝液(平洗槽)→中小輥軋車→A字架收卷(表面傳動, 大卷裝)。只能做“表面文章” ,也就是浸漬不透,軋液未起到氣液交換作用,高濃的工藝液好不容易浸軋到織物上,在打卷輥推著布卷作“表面傳動”時,將布面上的工作液擠壓流淌進污水溝。工藝所用的化學品助劑費用,約為傳統退、煮、漂、三步法所用的費用的16O%,高出了6O%,由于前處理冷軋堆堿氧一浴法短流程,致使工藝過程的水、電、蒸汽消耗皆下降約40%~50%,因此,,工藝總費用還是低的,所以,還是有較多的企業在應用。存在的問題解決應由兩方面進行。一方面解決織物的透芯浸漬工作液,變&ldquo
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