黃茂福
1 歷史回顧 眾所周知,棉練漂是染整加工中耗能耗水量最大,排污最多的加工過程,也是奠定印染成品質量的關鍵,資深的印染一作者無不重視棉的前處理加工,一定要把前處理做好做實,要求過得硬,方能碓保最終產品質量,減少后續加工的麻煩利同修,是節約總加工成本的有效手段。可是時過境遷,現在不少印染廠不重視前處理加工,認為晶種變化多,批量小,加工費低廉,因而片面追求降低成本,節約用料,選用低價助劑,只求過得去不求過得硬,結果是后續加工疵病多,回修率高,造成總成本反而增加的惡性循環,屢見不鮮。 同顧棉練漂前處理的演變歷程要從上世紀五十年代初講起,五十年代初及以前,棉機織布是用淀粉上漿的,五十年代初期,棉機織布是先經燒堿或鹽酸浸軋堆置進行堿退漿或酸退漿,繩洗后進入煮布鍋用強堿性的燒堿,滲透劑的煮練液于130℃高溫高壓下繩狀煮練1-2h,洗滌后再進入煮布鍋進行第二次煮練,洗后進行次氯酸鈉漂白,漂布有時漂兩次。半制晶質量:毛效8~10cm,白度72~76%,退漿率95%左右,無棉籽殼,加工質量穩定。但加工工序長,產量低,布伸長率高,勞動強度大,為此,在五十年代中后期,便研制連續式的棉布練漂機與工藝,開始使用連續式的繩狀和平幅的J型汽蒸箱和履帶式蒸箱,用兩只各蒸1h的蒸箱進行兩次汽蒸煮練以取代煮布鍋煮練,五十年代后期,見于氯漂織物易泛黃,漂后強力損失大,當時還未提及AOX問題,開始使用雙氧水漂白,持久白度好,強力損失較氯漂小。雙氧水必須在高溫下漂白,相應地開發了雙氧水汽蒸漂白機,與煮練機連續進行煮練和漂白,因雙氧水去雜效果好,所以只需一次汽蒸煮練,冼滌后再經雙氧水汽蒸漂白,這個工藝一直沿用到今,現被練漂一次汽蒸練漂法逐漸取代,五十年代底到入十年代初,見于圓外推行亞氯酸鈉漂白,我國也及時研究亞氯酸鈉漂白工藝,弧制造了相應的設備,一時間相當流行,亞氯酸鈉是在汽蒸條件酸性下進行漂白的,白度高于氧漂,
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