印染廢水的氣浮調(diào)試,一定要搞清楚廢水的性質(zhì),在運用氣浮時,要注意廢水中污染物的來源,量的大小,水溫,氣浮也要根據(jù)水質(zhì)特殊設(shè)計,以滿足處理要求。
引言印染廢水調(diào)試過程中出現(xiàn)的現(xiàn)象。(通誼印染廠調(diào)試現(xiàn)場記錄) 中午剛開始調(diào)試一小時內(nèi),氣浮出水清澈,色度小,泥水界面清晰,浮渣表面無氣泡出現(xiàn),色澤黑色,浮渣量較大估計占水量的5%-10,加藥硫酸亞鐵(200元/T),估計在1000MG/L-2000MG/L(藥劑濃度5%)。溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作正常。絮體上浮速度500水深/3.5分鐘,水量估計在70-100M3/h,水溫25-30度。 一小時后因調(diào)節(jié)池短路氣浮進水接通來水,浮渣表面出現(xiàn)少許泡沫,隨著時間的延長,泡沫越來越多,越來越細小,出水惡化,出水中浮出大量白色泡抹,絮體上浮速度大大減緩,溶氣水質(zhì)變差,溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作處于非正常狀態(tài),溶氣水量變小,泥水界面無法分清,增大加藥量無法改變氣浮的工作狀態(tài),水溫30-45度,氣浮無法正常工作。氣浮停機,冷卻一小時后開機,源水未進,只開溶氣系統(tǒng),氣浮池內(nèi)布水槽吐出厚厚的泡抹,溶氣系統(tǒng)無法正常工作,整機停。 第二天下午正常開機,氣浮穩(wěn)定工作15-30分鐘,隨著時間推移和昨天類似。 停機后用PAC(2000元/T) PAM(15000元/T) 自配10%,千分之一的溶藥液,取原水作實驗,絮體較好,且較大,和硫酸亞鐵相比,藥量小,絮體好,但相對成本高,源水偏向堿性,硫酸亞鐵偏酸能起中和作用,但鐵離子的還原性,出水色度較大偏向褐紅色,鐵鹽絮體易沉。 廢水中的核心問題為泡沫,解決了泡沫問題,也就解決了印染廢水的氣浮應(yīng)用問題。下面從廢水水質(zhì),起泡原因,解決方案,幾個方面分別論述。
1. 印染廢水水質(zhì)分析: 廢水中
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印染廢水應(yīng)用氣浮時應(yīng)注意解決以
由上面的工程實踐可以看出,印染廢水是比較難處理的廢水,核心問題解決廢水中的泡沫問題,解決的方法也不是一成不變的,解決的核心是消除泡沫的影響。本文提供了幾種解決方法,供各位同仁參考。具體問題具體分析,以實驗為準(zhǔn)。
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